銅蝸輪是平地機核心零部件——蝸輪箱的重要零部件,負責將動力傳遞至工作裝置,使之進行回轉運動。在這工作過程中,銅蝸輪會受到沖擊負荷,容易發生斷裂事故。
銅蝸輪的產品品質,直接影響整機性能。目前市場反饋主要為銅蝸輪開裂,平均故障時間約為250h,其中46%為100h以內的早期故障,市場外反饋率為1.94%。銅蝸輪結構形式為銅鐵合鑄,外層為銅內層為鐵,通過鑄造將兩種材料連接在一起(如圖1)。
1銅蝸輪斷裂原因分析
經采用目測及電子顯微鏡等手段,對銅蝸輪斷面進行了分析研究(如圖2~圖4)。
對上列4張圖片作進一步分析,可以得出以下結論:
(1)銅蝸輪鑄造工藝不合理,鑄造品質控制薄弱;
(2)鑄造應力大,應力釋放造成了從鑄造缺陷處斷裂。
2方案制定及實施效果
針對鑄造工藝不合理與鑄造品質控制薄弱的問題,采取改進鑄造工藝,控制鑄造品質的方案;針對鑄造應力大,應力釋放造成從鑄造缺陷處斷裂,采取熱處理去應力及更改結構形式兩種方案。
2.1改進鑄造工藝、控制鑄造品質
改進鑄造工藝,對比不同鑄造工藝的鑄造品質與應力狀況,降低鑄造雜質并改善銅鑄件的晶粒度。最終選擇鐵芯鑄造,加工好后,在鐵芯澆鑄銅時,采用離心鑄造的方法。控制鑄造品質,要求鑄造廠家每爐鑄件須提供規定形狀的試樣一件及檢驗報告一份,并要求質檢部門按規定頻次抽檢(圖6、圖7)。
3.2研究熱處理去應力的可行性
根據金屬材質制定固溶高溫時效與固溶中溫時效兩種熱處理方法,并跟蹤試驗兩種方案。
(1)固溶高溫時效。加熱820~850℃,保溫3h,水冷,600℃退火。
(2)固溶中溫時效。加熱820~850℃,保溫3h,水冷,500℃退火。
經過熱處理的銅蝸輪,在晶粒度方面均有提升,但通過破壞性試驗,發現銅蝸輪仍有開裂的現象,可見熱處理能起到一定的效果,但尚不能完全滿足目標的要求。
3.3研究更改結構形式以減少應力的可行性
原銅蝸輪結構為銅鐵合鑄。在鑄造過程中,因銅與鐵的收縮率不一致,造成鑄造應力大。為減少應力,研究更改結構形式為鑲嵌裝配式。將銅與鐵分別鑄造加工,通過配合與螺釘連接。經破壞性試驗,發現銅蝸輪開裂的比率有明顯下降。
3.4效果驗證
通過無損檢測及溫度急劇變化的破壞性試驗,確定改進效果,改進后的銅蝸輪自2010年后無品質問題反饋。
4結束語
通過改進鑄造工藝、控制鑄造品質、熱處理去應力與結構形式的改變,可以有效地改進銅蝸輪斷裂的品質問題。